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某化工厂污水处理改造的实战复盘:从超标到达标的全流程拆解

发布日期:2026-06-09 03:04 志达环保

2024年,我亲历了一家化工厂污水处理系统的全面改造。该厂日处理量500吨,原工艺采用“格栅+调节池+混凝沉淀”,出水COD长期超标至150mg/L以上,面临环保部门处罚。我们接手后,发现核心问题在于缺少生化处理环节,导致有机物无法有效降解。这是许多中小型工厂的共性痛点。

第一步:重新规划处理流程。我们引入“厌氧+好氧”生物组合工艺。先将污水引入厌氧池,利用厌氧菌分解大分子有机物,这一步能将COD降低40%-50%。随后进入好氧池,通过曝气供氧,好氧菌将残余有机物彻底分解为二氧化碳和水。为控制菌群活性,我们定期监测溶解氧,保持在2-4mg/L之间。

第二步:优化物化预处理。在混凝沉淀环节,我们改用聚合氯化铝(PAC)配合阴离子聚丙烯酰胺(PAM),投加量从原先的每吨水200克降至150克,但絮凝效果提升30%。关键是要控制pH值在6.5-7.5之间,否则药剂会失效。我们增设了在线pH计,实现自动调节。

第三步:强化深度处理。在生化池后,增加一套MBR膜生物反应器,代替传统二沉池。膜孔径0.1微米,能截留所有悬浮物和大部分细菌,出水SS降至5mg/L以下,COD稳定在60mg/L以内。运行中需每3个月清洗一次膜组件,用0.5%次氯酸钠溶液浸泡4小时。

改造后,系统连续运行6个月,出水全部达标。这套流程的核心经验是:预处理、生化处理、深度处理必须环环相扣,缺一不可。工厂运营成本从每吨水3.2元降至2.8元,年节约药剂费超过15万元。如果你也面临类似问题,不妨先检测水质,再按此步骤逐步优化,切忌盲目上设备。

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